生產(chǎn)運(yùn)營
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自8月份以來,電化公司電石車間立足生產(chǎn)實(shí)際,以數(shù)據(jù)為支撐,推動(dòng)費(fèi)用管理“精耕細(xì)作”,當(dāng)月檢修材料費(fèi)較7月下降5%,切實(shí)為生產(chǎn)經(jīng)營“保駕護(hù)航”,以理念落地彰顯管理實(shí)效,為公司生產(chǎn)經(jīng)營注入新活力。
以效益為中心,把好成本“方向盤”
“當(dāng)月各電石爐維修材料費(fèi)用統(tǒng)計(jì)”圖表中,各爐、各工段費(fèi)用清晰呈現(xiàn)。5#電石爐122,077.19元、1#電石爐103,650.55元,而4#電石爐僅32,655.07元,電儀工段更是低至16,941.76元。車間以效益為中心,通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的深入分析,精準(zhǔn)掌握各爐、各工段的成本構(gòu)成?!拔覀兏鶕?jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)長、工況等因素,為高費(fèi)用爐和工段‘量身定制’成本管控方案,從源頭上把好成本管控‘方向盤’?!避囬g負(fù)責(zé)人介紹道,通過細(xì)化核算,8月單爐平均檢修材料成本較7月降低約8000元,讓每一分錢的支出都有理可依,推動(dòng)成本管控更具針對(duì)性。

以精細(xì)為準(zhǔn)則,筑牢維修“防火墻”
備品備件損壞原因統(tǒng)計(jì)圖里,“損壞、磨損、老化、報(bào)廢”占比達(dá)57.55%,是最主要的損壞因素。車間以精細(xì)為準(zhǔn)則,敏銳捕捉到設(shè)備日常損耗對(duì)成本的影響,將設(shè)備日常維護(hù)提上更重要的日程?!耙郧霸O(shè)備壞了才修,現(xiàn)在我們根據(jù)數(shù)據(jù)提前預(yù)判易磨損、老化部件的更換時(shí)間。”維修班組組長說,針對(duì)維修部位統(tǒng)計(jì)圖中占比較大的重點(diǎn)區(qū)域,車間制定了專項(xiàng)維護(hù)計(jì)劃,優(yōu)化檢修工藝,8月因設(shè)備故障導(dǎo)致的備品備件額外損耗費(fèi)用較7月減少1.2萬元,不僅降低了備品備件的損耗,也為生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行筑牢“防火墻”。

以創(chuàng)新為動(dòng)力,激活資源“新動(dòng)能”
結(jié)合維修材料費(fèi)用、備品備件損壞及維修部位等多維度數(shù)據(jù),車間以創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)、協(xié)同為保障,對(duì)物資領(lǐng)用和庫存管理進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)控。一方面,規(guī)范物資領(lǐng)用流程,確保物資精準(zhǔn)投用;另一方面,推動(dòng)庫存管理從“被動(dòng)備貨”向“動(dòng)態(tài)調(diào)控”轉(zhuǎn)變,根據(jù)數(shù)據(jù)反饋及時(shí)調(diào)整物資儲(chǔ)備,8月庫存積壓物資減少約5萬元,避免了積壓浪費(fèi)?!懊恳还P物資都要用到‘刀刃’上,讓資源發(fā)揮最大效能。”物資管理員表示,這種動(dòng)態(tài)調(diào)控的方式,激活了資源“新動(dòng)能”,為降本增效提供了有力支撐。
下一步,該車間將持續(xù)深化陜煤集團(tuán)“四種經(jīng)營理念”,把成本管控經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為長效機(jī)制,以更精細(xì)的舉措、更務(wù)實(shí)的作風(fēng),為公司實(shí)現(xiàn)降本增效目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。


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